Итоги третьего дня. Самодельная КС не справилась даже малым числом мобильных пультов (смартфоны). Пришлось заменить на DR5000. Есть подозрение, что код самодельной z21 для сетевой части, не идеален. А может не "тянет" уже сам чип Atmega2560 (Arduino Mega).
Поменяли полярность DCC на клубном макете, было: +-, -+, а стало: +-, +-. Т.е. на ту полярность, которая требует менять полярность на разворотных петлях. Настроил CV в "макетных" бустерах (которые с обоих сторон моей станции) и они стали работать в другой полярности, т.к. непонятно зачем я сделал полярность проводами, если мог программно. Бывает...
Завтра планирую все сделать по науке - станция будет с неизменяемой полярностью, а петли - с автореверсом полярности.
Еще немного наблюдений - при попытке маневров на моей станции неподготовленным человеком (при отсутствии диспетчерского пульта), была частая ошибка - взрез англ.стрелки. После чего макет уходил в стойкое КЗ и все владельцы пультов растерянно переглядывались. Поэтому, возможно, стоит вернуть на мои модули пульты для индикации КЗ, а также настроить бустеры так, чтобы они отключали только конкретный модуль, где произошло КЗ, а не весь макет. Для покатушек будет удобно.